globe Menu Szukaj
Studium przypadku

Zmiana dysz przynosi zakładowi przetwarzania odpadów na energię oszczędności rzędu 100 000 euro rocznie


Rysunek wtryskiwacza chłodzącego gaz

25

Lip 19



Zakład przetwarzania odpadów na energię w Nowej Anglii chciał zmniejszyć ilość kosztownego sprężonego powietrza i konserwacji wymaganej przez absorber suszarni rozpyłowej. Trudna do rozpylenia zawiesina wapienna wstrzykiwana do wieży SDA usuwa kwas i inne zanieczyszczenia ze strumienia gazów spalinowych zakładu. Stosowane wcześniej lance z podwójnymi dyszami cieczowymi zużywały duże ilości sprężonego powietrza. Problemem była również częsta konserwacja dysz. Dwóch pracowników zajmujących się konserwacją spędzało codziennie aż trzy godziny na trudnym i niebezpiecznym procesie usuwania zaschniętej zawiesiny, która stale gromadziła się na dyszach.

System chłodzenia gazem AutoJet®

Firma Spraying Systems Co. rozwiązała problemy zakładu za pomocą analizy obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) i dysz FloMax® zapobiegających powstawaniu brodów. Stworzenie modelu CFD wieży SDA pozwoliło lepiej zrozumieć przepływ gazów przez wieżę w celu zoptymalizowania wydajności lanc rozpylających. Na podstawie przewidywanego przepływu powietrza w SDA, cztery lance dysz FloMax® aby wygenerować precyzyjną wielkość kropli wymaganą do optymalizacji wykorzystania wapna i suchości przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia sprężonego powietrza. Model CFD określił również właściwy punkt instalacji lanc dyszowych, które zostały zainstalowane 34,1 m nad podstawą SDA o wysokości 45,7 m na lancach o długości 1,2 m, rozpylających pod określonym kątem. Kołpaki powietrzne FloMax® eliminują gromadzenie się osadów na dyszach, więc codzienna konserwacja dysz nie jest już wymagana.

Rezultat

Przejście na lance dyszowe FloMax® zmniejszyło ilość sprężonego powietrza zużywanego do wtryskiwania zawiesiny wapiennej o 1147 Nm3/godz. Pozwoliło to operatorom zakładu wyłączyć sprężarkę o mocy 200 KM przeznaczoną do poprzedniego systemu wtrysku, co przyniosło oszczędności rzędu 70 000 euro rocznie. Dodając do tego roczne oszczędności w wysokości 43 800 euro na codziennych kosztach konserwacji dysz, okres zwrotu inwestycji wyniósł 15 miesięcy. Dodatkowo, znacznie zmniejszyły się obawy o bezpieczeństwo personelu konserwacyjnego. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, wskaźnik zgodności emisji jest znacznie lepszy, a wyłączenie sprężarki o mocy 200 KM znacznie zmniejszyło zużycie energii.